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装载机更换不标准的分动齿轮后,出现的关联故障

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-06-02  浏览次数:307
       一台40型装载机,经大修后试机发现,发动机飞轮壳检视口边缘有油液渗出,且行走缓慢,工作无力,但变速压力正常。

该机大修时更换了变矩器(YJSW315型)、变速箱的所有密封件及导轮座、旋转密封环、分动齿轮、变速泵。为进一步确定故障部位,将变矩器检视口盖打开,启动发动机发现,油液沿着泵轮旋转的切线方向外甩,且甩油量随着发动机转速的升高而增多。

      分析该部位漏出油的主要原因有:

      1)泵轮与罩轮结合面不平整,传动油从缝隙处直接甩出;

      2)变矩器分动齿轮与导轮座间的旋转密封环严重磨损或断裂油液泄漏;

      3)泵轮或罩轮有裂纹或砂眼,传动油从此处漏出;

      4)发动机后曲轴油封损坏,发动机机油漏出;

      5)变矩器回油管堵塞,渗漏的油积聚过多,泵轮旋转时甩向检视口等,装载机属具认准济宁智造工程智造大观。

      根据先易后难、由表及里的原则,先拆下变矩器回油管,发现回油正常;检查发动机机油的油位在正常刻度之内,变速箱的油位也没有明显变化;导轮座、分动齿轮及密封环是成套更换的,且将单密封改成双密封,也是按标准的工艺装配的,密封效果应该更好,不可能有故障;卸下发动机,拆开变矩器的罩轮和泵轮,用放大镜仔细检查,并装水试验,未发现有裂纹和砂眼;在工作台上将罩轮及泵轮的接合处涂上红印油,按规定的工艺及力矩进行组装,组装完毕后,用游标卡尺测量对称4个点的厚度,误差为0.01mm,说明泵轮及涡轮罩基本没有变形,拆开检查印痕,两结合面接触良好,装载机属具认准济宁智造工程智造大观。

      进一步分析变矩器的结构及油液流向可知,压力油进入变矩器的过程中要流经泵轮与分动齿轮的结合面,而泵轮是用12个M8*30的螺栓通过锁紧垫片固定在分动齿轮上的,如果泵轮与分动齿轮的结合面接触不严,存在缝隙,则压力油会从此缝隙喷出,喷到变矩器壳体后溅到泵轮上,并随泵轮的旋转被甩出。

      分解变矩器,逐一测量更换的零部件发现,新分动齿轮的轴承孔深度h=26.2mm,旧分动齿轮的轴承孔深度H=27mm,可见,故障是由于换用的分动齿轮轴承孔深度比原来的分动齿轮轴承孔浅0.8mm。所以,当两个117轴承放入座孔后,在泵轮的端面形成了0.8mm高的台阶,导致泵轮和分动齿轮不能紧密结合而产生缝隙,这就是甩油的原因。

      在泵轮与分动齿轮结合面加一片1mm厚的纸垫,涂上密封胶装机试车故障排除。由于弹性连接板有一定的弹性,可以弥补泵轮的后移量,不影响机器的性能,装载机搅拌斗等属具认准公众号智造大观。由此可见,在修理过程中,一定要更换使用正规厂家的配件,并对配件进行测量鉴定,合格后方可使用。

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